Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/13535
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.creatorVallejo Guerra, Samantha Berenicce-
dc.date.accessioned2021-08-20T19:47:10Z-
dc.date.available2021-08-20T19:47:10Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationVallejo, S. (2021). Propuesta de optimización del proceso de impresión en la fabricación de bolsas plásticas de la empresa ZeusPlastic cia. Ltda. (Tesis de maestría). Universidad de las Américas, Quito.es_ES
dc.identifier.otherUDLA-EC-TMDOP-2021-02-
dc.identifier.urihttp://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/13535-
dc.descriptionThe production of plastic bags in Ecuador is a highly competitive industry, so it’s essential for companies that are part of this line of business to strive constantly to stand out from their competitors, improving their offer to customers. Therefore, ZeusPlastic LC. has decided to begin an optimization process using Lean Manufacturing tools, so they can improve their productivity, reduce their costs and reduce their waste. The aplicación of the Lean methodology becomes a necessity to create more innovative and efficient companies. The final objective of this methodology is to achieve a reduction of waste and the number of defects, which can only be accomplish through a constant process of evaluation aided by the application of tools developed under the Lean system. These tools were designed to identify defects in the process, and work on their causes. In the case of ZeusPlastic, it was necessary first to analyze the process and obtain a baseline, which let us obtaining a Value Stream Map of the current process, in which the problematic areas where identified so the application of tools can be focus on them. Thus, the need for improvements in the plastic bag printing process was determined, as it is the production área that generates the longest cycle time and has the highest number of reprocesses. The cause-effect analysis carried out with the Ishikawa diagram, revealed that one of the reasons why the reprocessing of the area is high is due to the lack of organization that generates problems when preparation of ink and the placement of the plastic bag reels, therefore it’s considered necessary the application of the de las 5’s methodology. The object of this method is to organize the work space for efficiency and effectiveness, through a methodic and systematic way, thus allowing to have spaces that facilitate work and reduce distractions, also reducing the time invested in tasks in addition to influencing the change of culture and habits of the members of the company. It has to be considered that prior to the implementation of any tool, it’s important to work on the motivation and commitment of the production team members, since their well-being directly impacts the current production and the effectiveness of the proposed changes. A schedule for the implementation of the improvement proposal was stablished, it which there are activities related to the changes and modifications necessary in the work area to accomplish the objectives and to strengthen the ties between the management area and the operators, showing that the contributions of all employees and their commitment to their task will be valued. With the proposed changes already implemented; the time cycle, value-added time and nonvalue- added time should be calculated again, to determine how the Value Stream Map of the future situation would looks like, the opinions of the collaborators in rewards of the labor relations and changes implemented should be evaluated. Hoping not only to notice a decrease in production time and the reduction of waste, but also a positive change in the organizational culture and in the commitment of people to the continuous improvement of ZeusPlastic Cia. Ltda.es_ES
dc.description.abstractLa producción de bolsas plásticas en Ecuador es una industria altamente competitiva, por lo que es fundamental que las empresas que forman parte de esta línea de negocio se esfuercen constantemente por diferenciarse de sus competidores, mejorando su oferta a los clientes. Es con estas consideraciones que ZeusPlastic Cía. Ltda. ha decidido iniciar un proceso de optimización mediante el uso de herramientas de Lean Manufacturing, para mejorar su productividad, reducir sus costos y reducir los desperdicios. La aplicación de la metodología Lean se convierte en una necesidad para crear empresas más innovadoras y eficientes. El objetivo final de esta metodología es lograr una reducción de los desperdicios y del número de defectos, lo cual solo se puede lograr mediante un proceso constante de evaluación apoyado por la aplicación de herramientas desarrolladas bajo el sistema Lean. Estas herramientas fueron diseñadas para identificar defectos en el proceso y trabajar en sus causas. En el caso de ZeusPlastic Cía. Ltda., fue necesario analizar el proceso y obtener una línea de base, lo que nos permitió obtener un Value Stream Map del proceso actual, en el cual se identificaron las áreas problemáticas para que la aplicación de herramientas pueda enfocarse en ellas. Así, se determinó la necesidad de enfocarse en el proceso de impresión de bolsas plásticas, ya que es el área en la producción que genera el mayor tiempo de ciclo y tiene el mayor número de reprocesos. El análisis de causa-efecto realizado con el diagrama de Ishikawa, reveló que una de las razones por las cuales él reprocesamiento de la zona es alto se debe a la falta de organización que genera problemas en el momento de preparación de la tinta y la colocación de los carretes de las bolsas plásticas, por lo tanto se considera necesaria la aplicación de la metodología de las 5´s. El objeto de esta herramienta es organizar el espacio de trabajo, de forma metódica y sistemática, logrando así espacios que reduzcan las distracciones y faciliten el desplazamiento, reduciendo también el tiempo invertido en las tareas además de incidir en el cambio de cultura y hábitos de los miembros de la empresa. Es importante considerar que antes de la implementación de cualquier herramienta, se debe trabajar en la motivación y el compromiso de los miembros del equipo de producción, ya que su bienestar impacta directamente en la producción actual y en la efectividad de los cambios propuestos. Se estableció un cronograma para la implementación de la propuesta de mejora, en el cual se realizan actividades relacionadas con los cambios y modificaciones necesarias en el área de trabajo para lograr los objetivos y fortalecer los vínculos entre el área de gestión y los operadores, demostrando que los aportes y compromiso de todos los empleados será valorado. Con los cambios propuestos ya implementados; es recomendable volver a calcular el ciclo de tiempo, tiempo de valor agregado y tiempo sin valor agregado, para determinar cómo sería el VSM de la situación futura, de igual manera se debe valorar las opiniones de los colaboradores de las relaciones laborales y los cambios implementados. Esperando no solo notar una disminución en el tiempo de producción y la reducción de desperdicios, sino también un cambio positivo en la cultura organizacional y en el compromiso de las personas con la mejora continua de ZeusPlastic Cía. Ltda.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherQuito: Universidad de las Américas, 2021es_ES
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/*
dc.subjectSEGURIDAD INDUSTRIALes_ES
dc.subjectPROCESO DE OPTIMIZACIÓNes_ES
dc.subjectMETODOLOGÍA LEANes_ES
dc.subjectPRODUCTIVIDADes_ES
dc.subjectBOLSAS PLÁSTICASes_ES
dc.titlePropuesta de optimización del proceso de impresión en la fabricación de bolsas plásticas de la empresa ZeusPlastic cia. Ltda.es_ES
dc.typemasterThesises_ES
Aparece en las colecciones: Maestría en Dirección de Operaciones y Seguridad Industrial

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
UDLA-EC-TMDOP-2021-02.pdf1,31 MBAdobe PDFVisualizar/Abrir


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons